2009年,濟南裕興化工結合生產經營實際,注重發(fā)揮技術創(chuàng)新和精細化管理在節(jié)能減排中的作用,兩個約束性指標二氧化硫、化學需氧量連續(xù)3年實現(xiàn)雙下降。經環(huán)保部門核查確認,2009年,二氧化硫排放量比2008年下降4.5%,比2007年下降30.5%,提前完成了“十一五”二氧化硫減排任務;化學需氧量排放量比2008年下降2.8%,比2007年下降6.3%。
2009年裕興化工進一步發(fā)揮技術創(chuàng)新,持續(xù)對工藝進行改進,對兩套硫酸生產裝置工藝尾氣采用氨水吸收聯(lián)產亞硫酸銨法,既保證了廢氣達標排放,又回收了硫資源;對兩套鉻鹽轉窯尾氣在國內同行業(yè)率先采取電除塵技術,排放指標遠低于國家排放標準,收集的粉塵或返回生產工藝或供給玻璃瓶廠作著色劑進行綜合利用;對鈦白轉窯尾氣、酸分解氣體采取電除霧等氣體凈化技術,解決了硫酸霧污染;在生產中逐步采用清潔燃料天然氣取代重油和柴油,解決了冒黑煙問題。下半年,對20噸鍋爐煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng)進行了完善,其中CO、CO2、SO2及氮氧化合物等廢氣的排放實現(xiàn)了全程監(jiān)控,動態(tài)管理。在年度總量監(jiān)測中,煙塵、粉塵全部達標排放,排放總量亦達到《責任書》中目標要求。
對另一項約束性指標化學需氧量(COD)的控制,公司最大限度提高能源利用率。例如,在鈦白生產過程中產生的廢水除大部分車間用于循環(huán)使用外,其余部分打入污水車間進行處理,達標后排放。鈦白水洗的廢水應用于轉窯進行噴淋降溫后再經沉降池回收,將原來的大回收改為每日每班進行小回收,這樣小劑量的及時回收,不但使轉窯收率提高了1%,鈦白粉的成品質量還得到了提高,COD達到了85噸,全面實現(xiàn)了《責任書》中要求的2010年達到110.6噸的目標。且COD排放濃度為77 mg/L,遠遠低于120mg/L的排放標準。(任春)
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