作者:余繼軍、魏 星
“十五”以來,全國重點磷復肥企業(yè)中化重慶涪陵化工有限公司(簡稱中化涪陵公司)在經(jīng)營指標連創(chuàng)新高的同時,企業(yè)能耗和排放指標也持續(xù)降低:累計實現(xiàn)節(jié)能160.5萬噸標煤,節(jié)水2.6億噸,廢氣和廢水排放分別下降77.6%和95.7%,廢渣綜合利用率由8%提高到30%。
從以前的耗能、污染大戶到現(xiàn)在的節(jié)能環(huán)保先鋒,中化涪陵何以實現(xiàn)如此大的轉變?公司總經(jīng)理王川認為,依靠管理和技術創(chuàng)新,大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟是關鍵。
依托技術創(chuàng)新,耗水大戶變節(jié)水先鋒
“以前,企業(yè)每生產(chǎn)1噸硫酸要消耗120噸水。”據(jù)王川介紹,水是化工企業(yè)用量最大的資源,作為誕生于上世紀60年代的地方“五小”企業(yè),中化涪陵(其前身為涪陵化工公司)在很長時間內都沒走出高耗水的困境。
不僅是耗水大戶,中化涪陵還曾是污染大戶。由于廠區(qū)緊靠長江岸邊,企業(yè)產(chǎn)生的廢水在過去幾乎全部直排長江,“大量紅色的污水從兩個30厘米粗的排污口傾瀉而下,匯入長江50米遠才逐漸消失。”
一邊是增大企業(yè)成本,一邊是地處三峽庫區(qū)特殊的地理位置,這讓中化涪陵對“節(jié)水”二字有著較其他企業(yè)更為深刻的理解。從上世紀90年代中期開始,中化涪陵便引進先進工藝,對制酸設備進行了3次大的技術改造,企業(yè)高耗水的狀況由此得到一定改變。
2004年加入中化集團后,中化涪陵進一步加大投入,堅定不移地依靠技術創(chuàng)新推動節(jié)能減排,而以“分級使用、多次使用”為理念的廢水多級循環(huán)復用工藝的應用,則使企業(yè)的耗水量及污水排放量降到了最低。2006年,中化涪陵按照該工藝要求,采用稀氨水逐級提濃和串級冷卻循環(huán)復用技術,實施合成氨污水及循環(huán)水綜合治理工程,當年便減少廢水排放380萬噸。
隨后,廢水多級循環(huán)復用工藝被中化涪陵推廣到了生產(chǎn)的每一個角落,實現(xiàn)了廢水最多循環(huán)使用4次的奇跡。如今,中化涪陵生產(chǎn)每噸硫酸的耗水量由原來的120噸降至不足2噸,工業(yè)水循環(huán)利用率達到95.7%,工業(yè)用水基本實現(xiàn)了零排放。
發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟,構筑綠色生態(tài)工業(yè)網(wǎng)絡
走進連綿的中化涪陵廠區(qū),最引人注目的是一套高聳的熱電聯(lián)產(chǎn)裝置。“企業(yè)生產(chǎn)線上曾有一套燃煤鍋爐,由于能耗高、污染重,2006年,我們用被這套余熱發(fā)電鍋爐將其替代。”在發(fā)電裝置中心控制室,中化涪陵總工程師盛勇很是興奮:“千萬別小看它,僅去年便發(fā)電6000萬度,為企業(yè)節(jié)約了1800萬元;同時,還為磷復肥裝置提供了約150萬噸低壓飽和蒸汽,相當于節(jié)約了13.75萬噸標煤。”
2005年,中化涪陵被重慶市列為了第一批循環(huán)經(jīng)濟試點單位,企業(yè)以此為契機,從生產(chǎn)源頭抓起,通過不斷提高資源利用率和“三廢”的綜合利用率,最大限度地實現(xiàn)了企業(yè)內部的物質循環(huán),主要污染物排放也因此得到了有效控制。
對于生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的二氧化硫,中化涪陵采用目前國際上先進的處理工藝,將其迅速轉化為三氧化硫,重新用于生產(chǎn)硫酸。企業(yè)還將硫鐵礦制酸產(chǎn)生的燒渣全部用于水泥生產(chǎn)的礦化劑或煉鐵入爐料,而硫磺制酸產(chǎn)生的濾渣則全部用于了硫鐵礦制酸的原料。
磷石膏是磷復肥生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的一種主要固廢,由于綜合利用率低,我國大多數(shù)企業(yè)對其采用了堆存處理的辦法,既大量占地又易造成污染。2007年,中化涪陵加大了對磷石膏資源化技術的開發(fā)與應用,相繼建成投產(chǎn)了年產(chǎn)20萬噸水泥緩凝劑和10萬噸高強石膏粉生產(chǎn)線,使磷石膏的年綜合利用量達到了30萬噸,年產(chǎn)值達3000萬元。
從利用廢熱發(fā)電到廢氣回收,從廢水多級循環(huán)復用,再到廢渣的綜合利用,近3年來,中化涪陵先后投入1億多元資金發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟,精心編織的循環(huán)經(jīng)濟網(wǎng)絡不僅為企業(yè)帶來了良好的經(jīng)濟效益,更為中化涪陵的可持續(xù)發(fā)展增添了“綠色”內涵。
實行精細化管理,爭做節(jié)能減排表率
近年來,中化涪陵始終把節(jié)能減排當作企業(yè)工作的重頭戲,從強化內部管理入手,深挖節(jié)能減排潛力。企業(yè)成立了公司以總經(jīng)理為組長的節(jié)能減排工作領導小組,并將節(jié)能減排指標層層分解、落實到了每個二級核算單位。
中化涪陵還以經(jīng)濟責任制為核心,對生產(chǎn)全程實行精細化管理,在科學制定各產(chǎn)品消耗定額和排放指標的基礎上,通過全面推行“噸產(chǎn)品生產(chǎn)成本費用包干”制度,把職工的工資收入與各項消耗、污染物排放和成本費用指標掛鉤。細致入微的管理,提高了全員的節(jié)能意識,從而為中化涪陵的節(jié)能減排工作打下了堅實的基礎。
今年,中化涪陵還計劃建設4×30萬噸/年硫磺制酸廢熱回收發(fā)電裝置,由于符合清潔發(fā)展機制(CDM),該項目已獲得國家發(fā)改委批準并將于今年4月注冊成功。據(jù)了解,該項目建成投運后,每年可發(fā)電2.4億度,節(jié)約標煤10萬噸,減少溫室氣體二氧化碳排放22萬噸。屆時,中化涪陵的節(jié)能減排工作又將邁上一個新臺階。